Welkom bij update 12, bijna drie jaar (!) na de vorige. Hoofdoorzaak van deze vertraging: het drama corona.
Ik was in update 11 geëindigd met een nogal gevaarlijke backfire. En met de blije constatering dat we nog leven, en dat de motor heel gebleven is, ook niet onbelangrijk.
Om de flow van de uitlaten te vergroten, zochten we naar grotere turbinehuizen voor de turbo’s.
Beide turbinehuizen (links) zijn vergroot van .63 naar .82 A/R (rechts). De grotere doorgang veroorzaakt grotere flow en daardoor minder druk in het uitlaatspruitstuk.
En toen, ineens, was daar dat Moment van Bezinning: houdt dat testen ooit op, en wat als ik de motor tijdens de test kapot draai? Ik wil de weg op, potdomme, en rijden zo lang ik dat nog kan en van de wetgeving nog mag. Carpe diem!
Een belangrijke knoop doorgehakt: demonteren, spuiten en rijden. Tuning kan altijd nog, zoals ook de CBX een fase 2 en 3 heeft gehad na de onthulling.
Dat was ook de reden dat ik ze direct liet anodiseren: tijdens deze elektrolitische behandeling ontstaat dan een keiharde laag op het aluminium die niet gevoelig is voor weersinvloeden, met een mooie zijdeglans huid.
Allemaal super gelukt, behalve op de onderste kroonplaat: de lasplek op de zijkant verkleurde sterk en, erger nog, de las lekte.
Opname van Het Echte Werk. Toch weer spannend want ook deze fase kan al het werk tenietdoen.
Maar: succes! :)
Zo freesde Niels ook de kleppendeksels. Deze vormden een andere uitdaging: het logo niet ín de deksels maar eróp. Dit betekent dat al het materiaal rondom het logo weggefreesd moest worden zodat het logo blijft staan.
Om oxidatie van de deksels te voorkomen, liet ik de deksels glasparelen bij Gacon. Links zie je eigenaar Mike Gasseling.
In Adobe Illustrator tekende ik printplaten en liet deze vervolgens etsen door VDR Electronics.
Dus tekende ik het patroon in Illustrator en liet de folie printen bij blackfishgraphics.com.
… en de band er weer op. Dat was makkelijker gezegd dan gedaan, zoals wel vaker.
Kwikfit Nijmegen had blijkbaar nieuw personeel die mijn splinternieuwe achterband er maar niet op kreeg, en deze met 8 (!) bar druk zelfs liet scheuren. Gelukkig nam Theo Janssen vervolgens de tijd om weer een nieuwe band er vakkundig op te leggen.
Leer blijk je ook te kunnen graveren met een lasercutter, wat ik niet wist. Hierdoor wordt het mat, en dat was de oplossing. Het stikwerk was van Miller Kustom Upholstery.
En nu? Verder met afbouwen, kabelboom afmaken, elektronica testen, starten, spuitwerk bijwerken. Nog best veel.
Ook nog even een nieuwe sensor ingebouwd, bij de nokkenas, zodat de motor vanaf nu sequentieel ingespoten kan worden. Hierdoor kan per cilinder en per toerental de hoeveelheid ingespoten benzine worden gekozen, wat een positieve invloed zal hebben op het vermogen.
Twaalf updates … twintig jaar bouwen … ik kan alleen maar zeggen: tot de volgende update! ;)